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服務(wù)支持

  前 言

  循環(huán)流化床(CFB)鍋爐的優(yōu)點及大體結(jié)構(gòu),已有文章作了介紹〔1,2〕,本文主要闡述CFB鍋爐發(fā)展中存在的問題,并介紹國內(nèi)外解決這些問題的具體措施、經(jīng)驗和注意事項。

  CFB鍋爐目前存在的主要問題有:達不到銘牌出力;高溫旋風(fēng)分離器達不到設(shè)計效率;耐火材料脫落引起其它部件堵塞;主床溫度過高,布風(fēng)板易燒壞;受熱面快速磨損等。

  1 解決存在問題的經(jīng)驗

  1.1 返料器存在的問題及其改造

  返料器的功能,一是返料,即將分離下來的物料送回主床;二是密封以防止主床煙氣反串入分離器。J型閥是返料器的一種,主要由下降管、上升段、返料斜管、風(fēng)室和布風(fēng)板等組成〔3〕(見圖1)。分離器捕集的灰粒經(jīng)下降管進入布風(fēng)板,在流化風(fēng)的作用下經(jīng)上升段和返料斜管溢流進入燃燒室反應(yīng)區(qū)。

  以四川南川縣東勝火電廠的65 t/h CFB鍋爐為例。該廠在運行中返料器的上升段(圖1)常發(fā)生沸騰燃燒,造成高溫結(jié)焦堵塞,嚴(yán)重時甚至停爐。另一問題是當(dāng)煤的灰分少或負(fù)荷減少時,羅茨風(fēng)機的高壓風(fēng)穿透下降管柱中的物料,反串進入旋風(fēng)分離器,破壞了密封和物料的循環(huán)。

  

圖片1


  東勝火電廠對此作了改進(如圖1)。返料風(fēng)取自空氣預(yù)熱器前的一次冷風(fēng),并采用分段送風(fēng)法。部分風(fēng)作為返料器的鼓泡流化風(fēng),另一股風(fēng)裝在J型閥的上升段出口處,再次增加返回物料的動能;第3股風(fēng)裝在返料斜管燃燒室入口處,阻止鍋爐內(nèi)高溫物料和煙氣的反串,且能將返回物料以較高的速度進入燃燒室與爐內(nèi)物料更強烈地攪拌混合。第2,3股風(fēng)出口處制成扁平型的噴咀,其方向與角度和物料的流向一致,各噴咀的下沿與返料道內(nèi)壁應(yīng)保持一定距離,以利于物料能順利進入主床。

  改進后,消除了返料器沸騰燃燒結(jié)焦堵塞等現(xiàn)象,而且返料量有“自動調(diào)節(jié)”的功能。負(fù)荷增減時,風(fēng)煤量隨之增減,循環(huán)物料亦增減,進入返料器各段的風(fēng)量風(fēng)壓亦隨之增減,從而增減了返料量。該廠改進后,從點火升爐到正常運行負(fù)荷調(diào)節(jié),一次風(fēng)壓穩(wěn)定在0.7~11 kPa之間,返料暢通,返回物料與爐中高溫物料的混合度甚高。這對燃燒傳熱有利,完全克服了主床被煙氣物料反串的現(xiàn)象。取消羅茨風(fēng)機對運行和檢修也有好處。

  1.2 布風(fēng)板存在的問題及解決措施

  布風(fēng)板存在的問題主要是床溫過高和顆粒倒流倒灌。內(nèi)江電廠410 t/h CFB鍋爐系芬蘭產(chǎn)品,它采用水冷布風(fēng)板和彎管式風(fēng)帽解決上述問題。

  該爐布風(fēng)板的冷卻介質(zhì)與鍋爐蒸發(fā)循環(huán)系統(tǒng)相連。自然循環(huán)系統(tǒng)中后墻下聯(lián)箱的部分爐水向水冷布風(fēng)板管子供水,經(jīng)布風(fēng)板管后再向前墻上聯(lián)箱流去,上聯(lián)箱與汽包聯(lián)通。此法有效地防止了布風(fēng)板過熱變形。

  內(nèi)江電廠CFB鍋爐布風(fēng)板裝有彎管式風(fēng)帽。布風(fēng)板略向后墻傾斜,以利床底大顆粒能向布置在后墻方向的6個排渣孔位移并排出。排出的底渣經(jīng)底渣冷卻裝置處理后輸送到底渣倉。

  1.3 分離器存在的問題和再循環(huán)系統(tǒng)的改進

  旋風(fēng)分離器用于CFB鍋爐,主要存在以下問題:保溫材料耐高溫性能和耐磨能力不夠,內(nèi)襯磨損嚴(yán)重;經(jīng)常出現(xiàn)再燃現(xiàn)象,甚至將分離器自身燒壞;保溫材料熱慣性大,導(dǎo)致啟停機時間長,負(fù)荷變化適應(yīng)能力低;自身體積大,密封和膨脹系統(tǒng)復(fù)雜,不利于CFB鍋爐大型化等。

  

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  圖2所示機組于1991年投運,過熱汽溫510℃,汽壓10.6 MPa。鍋爐以嚴(yán)密膜式水冷壁作為爐膛的隔離墻。為了保證更好的混合,減小下部爐膛的橫斷面積,下部爐膛的截面積設(shè)計按滿負(fù)荷時煙氣流速6 m/s進行。從下部爐膛管子表面到上部圓錐體的一段,覆蓋高傳熱耐火材料。一次除塵為撞擊式分離,由交錯排列分布的槽形部件組成,故亦稱槽形分離器。它們被懸掛在爐頂,對煙氣和固體顆粒的通道形成迷宮封(如圖3)。有2排一次除塵器布置在水平煙道入口前的爐膛中,收集來的灰粒沿后墻返回爐膛如圖2所示。由水平煙道中另一排分離器,收集固體顆粒進入灰斗,并經(jīng)4個J閥返回下部爐膛。

  撞擊式分離器宜用于揮發(fā)分較低的煤種和粒徑分布偏大的入爐煤。用槽形分離器配合多管式除塵器,與旋風(fēng)分離器相比較,除結(jié)構(gòu)上可降低CFB鍋爐高度外,還有如下優(yōu)點:

  a.槽形分離器組的阻力小,風(fēng)壓損失較小,下部爐膛的氣流擴散密度甚低,風(fēng)壓可降低25%,經(jīng)計算,300 t/h的CFB鍋爐(風(fēng)機占鍋爐廠用電的60%),僅此一項措施可降低鍋爐廠用電15%。

  b.爐膛內(nèi)的顆粒分離,強化了顆粒內(nèi)部的再循環(huán),促使沿爐膛高度的濃度變化較均勻。

  c.這種分離器的結(jié)構(gòu)適宜于采用新的耐火材料,能增加分離器的壽命,且由于新材料的熱容量小,對加速啟停爐和負(fù)荷變化的反應(yīng)有利。

  d.能捕捉粒徑小的顆粒,起到改善爐膛的熱交換、燃燒條件和吸附劑充分利用的作用。

  使用上述槽形分離器加多管式除塵器的2臺美國拔伯葛—威爾考克斯公司的CFB鍋爐,經(jīng)2 a運行良好。在合理的煙速下無磨損、無嚴(yán)重積灰現(xiàn)象;多管式除塵器除塵效率達99.5%;耐火材料除分隔墻壁有局部磨損外,其余部分無明顯磨損,是一項成功的改進。

  

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  1.4 灰渣物理顯熱的利用

  國外的CFB鍋爐多采用外置式灰熱交換器,以回收灰渣的物理熱,并對負(fù)荷及床溫進行快速控制和調(diào)節(jié)。例如德國ABB/CE公司與魯齊公司共同生產(chǎn)的47臺CFB鍋爐都有外置式熱交換器,簡稱FBHE。從分離器下來的循環(huán)灰溫高達899℃,F(xiàn)B-HE內(nèi)設(shè)有蒸發(fā)受熱面、過熱器和再熱器等,充分利用了高溫灰的熱能。因受熱面埋在流動的熱灰之中,故熱灰對管束傳熱系數(shù)高。國產(chǎn)CFB鍋爐由于多種原因未設(shè)計外置式灰熱交換器,故無上述功能。內(nèi)江高壩發(fā)電廠從芬蘭能源工程公司引進的410 t/hCFB鍋爐,配有6套底灰渣冷卻裝置。底渣經(jīng)壓縮空氣脈動控制的排灰管從爐底進入流化型冷渣器內(nèi),來自引風(fēng)機出口的再循環(huán)冷煙氣在冷渣器內(nèi)以0.5~1.0 m/s的速度流化渣料,進行氣固流化換熱,同時還預(yù)熱部分除氧水,回收底渣物理熱。換熱后的流化煙氣從冷渣器頂部進入爐膛,約300℃的底渣從冷渣器底部排入水冷絞龍。這套灰渣熱能的利用,筆者認(rèn)為值得推薦。

  2 入爐煤粒徑和干燥問題

  2.1 煤粒粒徑

  2.1.1 顆粒過大將會造成磨損面積擴大,磨損速度加快。浙江山乘縣熱電廠運行初期入爐煤粒徑為0~12 mm,水冷壁磨損每年達1~2 mm,旋風(fēng)分離器嚴(yán)重磨損,除塵器效率顯著降低。

  2.1.2 顆粒過大易造成床面結(jié)焦。入爐煤顆粒過大,再加上雜質(zhì)混合將損壞風(fēng)帽,使局部流化不良,局部床溫升高導(dǎo)致結(jié)焦。如再加上其它原因,如料層過厚、排渣不及時等則更容易結(jié)焦。燃用灰熔點較低的煤時,國產(chǎn)75 t/h CFB鍋爐曾發(fā)生過多起結(jié)焦事故,如項城熱電廠YG-75/5M型1號爐,在試運期間曾發(fā)生4次整個床面結(jié)成一體,焦塊堅硬,清理十分困難。

  2.1.3 顆粒過大將使床溫偏低且不能滿負(fù)荷運行。例如山乘縣熱電廠和葫蘆島電廠的3臺75 t/h CFB鍋爐,入爐煤粒徑在0~15 mm,平均粒度3~5 mm,加之漏風(fēng)嚴(yán)重,爐膛過??諝庀禂?shù)高達1.15,是造成這些CFB鍋爐不能滿負(fù)荷運行的重要原因。

  2.2 國外對入爐煤粒度的要求

  歐洲大型CFB鍋爐入爐煤粒徑級配大多為:粒徑0.1 mm的煤小于10%;粒徑小于1.0 mm的煤小于60%;粒徑小于4.0 mm的煤小于95%;入爐煤粒徑不允許大于10 mm。有人認(rèn)為入爐煤的粒徑要求和級配應(yīng)與煤的揮發(fā)分有關(guān),即:Vr+A=85%~90%,式中 Vr為入爐煤可燃基揮發(fā)分,%;A為粒徑小于1 mm的份額,%。

  2.3 入爐煤的粒徑級配

  CFB鍋爐入爐煤粒徑的合理級配是個比較復(fù)雜的問題,它與煤種、鍋爐結(jié)構(gòu)、底爐料和循環(huán)倍率等有關(guān)。大粒徑的煤在濃相區(qū)漂浮停留時間較長,它們主要在濃相區(qū)燃燒;小粒徑的煤在濃相區(qū)迅速上升,多在爐膛中上部燃燒。循環(huán)倍率高的CFB鍋爐在濃相區(qū)燃燒份額少于循環(huán)倍率低的,故2者級配亦不同;揮發(fā)分高的煤易著火,在濃相區(qū)燃燒份額高于無煙煤。

  我國CFB鍋爐要求將原煤制成0~8 mm或0~10 mm顆粒,但實際入爐煤的備制達不到這個要求,運行中尚含有大于10 mm的煤塊。我國CFB鍋爐大多采用煤粉爐原煤倉前的破碎機輸送系統(tǒng),即破碎機加篩分和皮帶運輸機。這樣的系統(tǒng)當(dāng)原煤潮濕時,入爐煤中大于10 mm的煤塊就更多了。這種系統(tǒng)必須加以改進,才能適用于CFB鍋爐。

  2.4 入爐煤的干燥

  2.4.1 入爐煤制備機械的選擇。許多火電廠的來煤是顆粒較碎的混煤。

  氣候干燥的地區(qū),如原煤水分Wy<6%,可采用篩分—破碎—皮帶運輸系統(tǒng),但Wy往往大于6%,尤其在南方多雨地區(qū)。潮濕的煤在一般振動篩上,網(wǎng)孔將被潮濕的細(xì)粉所堵塞。濕煤進入破碎機后,將在反擊板上結(jié)一層潮濕的粉煤層,降低機械破碎能力。嚴(yán)重時,濕煤能將整個破碎腔堵塞,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子無法轉(zhuǎn)動。此時的入爐煤往往含有較多的粒徑大于10 mm的煤塊。較濕的成品煤入倉后,能在煤倉壁、下煤口、給煤絞籠、落煤管等處堆積堵塞,所以外水分大的煤應(yīng)有干燥系統(tǒng)。

  2.4.2 CFB鍋爐的干燥系統(tǒng)。按西安熱工研究所提出的發(fā)電煤分類(VAWST),外水分Wy分為3級:小于8%為正常水分,Wy=8%~12%為高水分,大于12%為超水分。故筆者認(rèn)為Wy≥8%的原煤都應(yīng)裝有干燥系統(tǒng)。

  美、俄等國多采用流態(tài)化技術(shù)來干燥原煤,他們的規(guī)模都很大,一般可干燥原煤100~200 t/h。采用燃油或天然氣的熱煙爐產(chǎn)生400~600℃的高溫氣體,脫水率ΔWy可達10%~20%。

  西安熱工研究所曾為舒蘭礦務(wù)局化工廠設(shè)計了1套錘擊式磨煤機,能生產(chǎn)0.2~2.0 mm粒徑的燃煤。錘擊磨為1300/944型切向進風(fēng)式,設(shè)計出力10t/h,實際可達18 t/h。0~1 mm粒徑的份額占50%~70%(見圖4)。它與法國EM.H電廠的Lurgi型CFB鍋爐的入爐煤制備系統(tǒng)相似。這套設(shè)計的顆粒特性滿足CFB鍋爐ΔWy=10%的要求。設(shè)計制煤電耗率為6 kW·h/t,舒蘭廠實測≤3.5 kW·h/t。

  

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  西安熱工研究所與清華大學(xué)為220 t/h CFB鍋爐提出的錘擊式破碎機、熱風(fēng)分選干燥、負(fù)壓氣力輸送的燃煤制備系統(tǒng)與圖4相似。經(jīng)初破碎小于30mm的原煤,由進煤管進入分選干燥管。不同粒徑的煤粒將以各自沉降速度Vo下落。經(jīng)試驗,分選干燥管的煤粒將被高溫氣流預(yù)分選。設(shè)熱風(fēng)速V1≥8 m/s,則原煤中小于6 mm粒徑的煤粒被熱風(fēng)托起上升,大粒徑的煤進入錘擊磨,破碎后合格的煤粒又被熱風(fēng)托起上升。此系統(tǒng)分選和干燥同時進行,破碎機內(nèi)不存在濕煤粘結(jié),粒徑合格的成品煤送入成品煤倉。

  2.5 琴弦式振動篩

  對于小型CFB鍋爐可采用山乘縣熱電廠的自定中心琴弦式振動篩。該廠原煤Wy高達15%,使用琴弦式振動篩,毋須預(yù)先干燥。

  自定中心琴弦式振動篩主要由篩箱、撓性吊架和驅(qū)動機構(gòu)組成。篩箱有2層篩網(wǎng),上層為錳鋼板板篩,下層為不銹鋼絲的琴弦篩。整個篩網(wǎng)箱作橢圓振動,經(jīng)破碎的煤在鋼板篩上作第1次篩分,篩下物落到下層琴弦網(wǎng)上,沖擊琴弦產(chǎn)生振動,作第2次篩分。通過調(diào)整琴弦間距,可以控制煤的粒度,調(diào)整琴弦的弛度,可改變琴弦的振動頻率。由于琴弦的振動,物料不會在琴弦上粘結(jié)。

  琴弦振動篩出力可達120 t/h,目前尚有揚塵等環(huán)保問題有待解決。


新鄉(xiāng)市昆侖篩分機械設(shè)計有限公司 備案號:豫ICP備20004070號-1 

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